Hallo zusammen,
ich möchte den "mechanischen Taster" an einem meiner Rolladensteuerungen auf einen bestimmten pct-Wert beim Ausfahren begrenzen, so dass er bei manueller Bedienung beim Ausfahren eben nicht ganz ausfährt, sondern pct 3 ansteuert.
Ist das möglich? Wenn ja, wo steht's, oder wie geht's?
Vielen Dank für Tips!
VG,
al
Nur so Gedanken...
kann man vielleicht die "Steuereingänge" sehen und auswerten...
und daraus dann irgendwie so ein notify machen, mit dem bei gewünschtem pct_max gestoppt wird..?
ungeprüft: Müßte über eine Registereinstellung für ein (invisib-) self01-sh-OffLevel (oder was in der Art) gehen.
Hi,
es gibt die Register OnLevel und OffLevel- wie Beta-User schon sagt. Damit könnte das gehen. Die stehen ja per default auf 0 bzw 100 %
Die Idee von Hollo geht eigentlich nicht, da die internen Tasten nicht direkt auswertbar sind. Nur indirekt über den Status und der wird zeitverzögert übertragen.
Gruß Otto
Die Vorredner habenso weit recht.
Also erst einmal die Aktionen der internen Taster sichtbar machen:
- intKeyVisib:visib
dann ein getConfig um die aktuellen settings einzulesen und bearbeiten zu können.
die max/min position kann man dann setzen mit
- shOnLevel 100
- lgOnLevel 100
- shOffLevel 3
- lgOffLevel 3
Das funktioniert nun allerdings nur theortisch. Das liegt an der konzeptionell schlechten Kopplung des Aktors mit dem Rollo.
Hintergrund: Die HM Aktoren haben "nur" eine Zeitsteuerung um die Position des Rollos zu bestimmen. Der reale Wert steht nicht zu Verfügung. Daher kann HM mit quasi jedem Rollo/Jalousie/Markise - aber eben ungenau.
Was fehlt ist:
+ Aufroll Durchmesser: Bei gleicher Fahrzeit ändert sich die Position schneller, wenn die "rolle" voller ist. Wird nicht berücksichtig
+ Anlaufverzögerung des Motors: Schaltet der Aktor ein braucht der Motor zeit zum Anfahren und Bremsen. Es ist also ein Unterschied ob ich 10 mal 2s fahre oder 1 mal 20s. Der Aktor berücksichtigt das nicht.
=> HM kann die Position des Rollos nur ungefähr bestimmen.
HM kann die Postion indirekt synchronisieren, indem man den Rollo in die Endposition fahren lässt. Dazu muss man - um sicher zu sein, einmal in beide Endpositionen fahren um eine plus oder minus Differenz auszugleichen.
Typisch stellt man den Aktor auch ein, dass die Endposition leicht überschritten wird. Braucht der Rollo alo real 80sec zur komplett-fahrt stellt man 81sec ein.
Fährt man nun häufig zwischen 0<x<100 - also ohne die Endposition zu erreichen bekommt man zwangsläufig einen Fehler in der Position. HM bietet hier die "referenzfahrt" an. Man kann nach X fahrten ohne Endposition den Aktor beauftragen, einmal eine Referenzfahrt durchzuführen.
- refRunCounter: X
Die optimale Einstellung hängt somit (wie immer) von deinen Anforderungen ab. Insbesonderen der doch kleine wert von 3%.
a) refRunCounter= 1: Wenn du den Taster schaltest wir eine Referenzfahrt durchgeführt und dann in die Position gefahren
b) du fährst typisch eh aus eine Endposition in diese Stellung. Alles gut, nutze die On/Off level register.
Und dann: Bei meinen Rollos stelle ich die Endposition am Rollo selbst ein. Das ist bei HM unabdingbar. Wäre das in deinem Fall die Lösung?
Zitat von: martinp876 am 07 Juli 2019, 11:40:21
Und dann: Bei meinen Rollos stelle ich die Endposition am Rollo selbst ein. Das ist bei HM unabdingbar. Wäre das in deinem Fall die Lösung?
Hallo zusammen,
zunächst mal vielen Dank für Eure wertvollen Tips. Ich bin noch nicht dazu gekommen etwas davon umzusetzen, aber ich stehe kurz davor ;)
@Martin877: In meinem Fall geht es um eine Markise auf der Terrasse, die unterhalb eines Glasdaches montiert ist. An der äußeren Traverse des Glasdachs habe ich in der Sommersaison eine Halterung für ein TV montiert, wogegen die Markise bei komplettem
Ausfahren stößt. Bei Pct 3 hält sie ca. 2-3 cm davor. Ich habe versucht den Endanschlag des Somfy-Markisenmotors entsprechend zu ändern, was mir aber nach mehrmaligen Versuchen mit Anleitung usw. nicht wirklich gelungen ist. Seither bediene ich hauptsächlich per fhem-Frontend mit
webCmd pct 3, was gut funktioniert, zumal die Markise hingegen beim
Einfahren eigentlich fast immer komplett eingefahren wird, was wohl auch der Initialisierung zugute kommt.
Meine Frau hingegen verwendet hauptsächlich den Taster direkt am Aktor, so dass es häufig vorkommt, dass die Markise in der Endposition anschlägt und dann etwas schief hängt ;)
Das nur kurz zur Erklärung.
VG und schönen Sonntag,
al
....Nachtrag:
habe gerade mal die readings visible gemacht und ein getconfig abgesendet. Leider finde ich in den readings kei lgOffLevel. Hier die Readings vom HM-Aktor:
Internals:
CUL_0_MSGCNT 69
CUL_0_RAWMSG A1A8E840065FB6C0000002B006A4F45513233343039373630010100::-52.5:CUL_0
CUL_0_RSSI -52.5
CUL_0_TIME 2019-07-07 13:22:49
DEF 65FB6C
FUUID 5cffbd4e-f33f-53a6-1874-f7f309a2b767f599
IODev CUL_0
LASTInputDev CUL_0
MSGCNT 69
NAME Markise
NOTIFYDEV global
NR 829
NTFY_ORDER 50-Markise
STATE on
TYPE CUL_HM
chanNo 01
lastMsg No:8E - t:00 s:65FB6C d:000000 2B006A4F45513233343039373630010100
peerList self01,self02,
protLastRcv 2019-07-07 13:22:49
protRcv 69 last_at:2019-07-07 13:22:49
protSnd 76 last_at:2019-07-07 13:22:25
protState CMDs_done
rssi_CUL_0 cnt:14 min:-62 max:-55 avg:-57.64 lst:-57
rssi_at_CUL_0 cnt:69 min:-60 max:-50 avg:-54.18 lst:-52.5
READINGS:
2019-07-07 13:20:20 CommandAccepted yes
2019-07-07 13:22:26 D-firmware 2.11
2019-07-07 13:22:26 D-serialNr OEQ2340976
2019-07-07 13:22:21 PairedTo 0x060463
2019-06-11 17:11:03 R-driveDown 39 s
2019-06-11 16:42:24 R-driveTurn 0.5 s
2019-06-11 17:11:03 R-driveUp 42 s
2019-06-11 16:42:23 R-pairCentral 0x060463
2019-07-06 15:05:38 R-self01-lgActionType jmpToTarget
2019-07-06 15:05:38 R-self01-lgOnLevel 100 %
2019-07-06 15:05:38 R-self01-shActionType jmpToTarget
2019-07-06 15:05:38 R-self01-shOnLevel 100 %
2019-07-06 15:05:40 R-self02-lgActionType jmpToTarget
2019-07-06 15:05:40 R-self02-lgOnLevel 100 %
2019-07-06 15:05:40 R-self02-shActionType jmpToTarget
2019-07-06 15:05:40 R-self02-shOnLevel 100 %
2019-06-11 16:42:24 R-sign off
2019-07-07 13:22:21 RegL_00. 00:00 02:81 0A:06 0B:04 0C:63 15:FF 18:00
2019-07-07 13:22:22 RegL_01. 00:00 08:00 09:00 0A:00 0B:01 0C:86 0D:01 0E:A4 0F:05 10:00 30:06 56:00 57:24
2019-07-07 13:22:24 RegL_03.self01 00:00 01:00 02:00 03:00 04:32 05:64 06:00 07:FF 08:00 09:FF 0A:01 0B:44 0C:54 0D:93 0E:00 0F:00 11:C8 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 1A:00 1B:00 1C:00 1D:FF 1E:93 1F:00 81:00 82:00 83:00 84:32 85:64 86:00 87:FF 88:00 89:FF 8A:21 8B:44 8C:54 8D:93 8E:00 8F:00 91:C8 92:00 93:00 94:00 95:00 96:00 97:00 98:00 99:00 9A:00 9B:00 9C:00 9D:04 9E:93 9F:00
2019-07-07 13:22:25 RegL_03.self02 00:00 01:00 02:00 03:00 04:32 05:64 06:00 07:FF 08:00 09:FF 0A:01 0B:11 0C:12 0D:68 0E:00 0F:00 11:C8 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 1A:00 1B:00 1C:00 1D:FF 1E:68 1F:00 81:00 82:00 83:00 84:32 85:64 86:00 87:FF 88:00 89:FF 8A:21 8B:11 8C:12 8D:68 8E:00 8F:00 91:C8 92:00 93:00 94:00 95:00 96:00 97:00 98:00 99:00 9A:00 9B:00 9C:00 9D:04 9E:68 9F:00
2019-07-07 13:21:09 deviceMsg on (to vccu)
2019-07-07 13:21:09 level 100
2019-07-07 13:21:09 motor stop:on
2019-07-07 13:21:09 pct 100
2019-07-07 13:22:31 peerList self01,self02,
2019-06-22 12:46:29 powerOn 2019-06-22 12:46:29
2019-07-07 13:21:09 recentStateType info
2019-07-07 13:21:09 state on
2019-07-07 13:21:09 timedOn off
helper:
HM_CMDNR 142
cSnd 0106046365FB6C010465FB6C0103,0106046365FB6C010465FB6C0203
dlvlCmd ++A01106046365FB6C0201C80000
mId 0005
peerFriend peerSens,peerVirt
peerIDsRaw ,65FB6C01,65FB6C02,00000000
peerOpt 3:blindActuator
regLst 0,1,3p
rxType 1
supp_Pair_Rep 0
dir:
cur stop
rct up
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
newChn +65FB6C,00,00,00
nextSend 1562498569.24272
rxt 0
vccu vccu
p:
65FB6C
00
00
00
prefIO:
CUL_0
mRssi:
mNo 8E
io:
CUL_0:
-46.5
-46.5
prt:
bErr 0
sProc 0
rspWait:
q:
qReqConf
qReqStat 00
regCollect:
role:
chn 1
dev 1
prs 1
rssi:
CUL_0:
avg -57.6428571428571
cnt 14
lst -57
max -55
min -62
at_CUL_0:
avg -54.1884057971014
cnt 69
lst -52.5
max -50
min -60
shadowReg:
tmpl:
Attributes:
IODev CUL_0
IOgrp vccu:CUL_0
autoReadReg 4_reqStatus
expert 2_raw
firmware 2.11
icon markise_out
model HM-LC-BL1PBU-FM
peerIDs 00000000,65FB6C01,65FB6C02,
room 1_Ruth,CUL_HM,Garten,Rolladen
serialNr OEQ2340976
subType blindActuator
webCmd pct 3:on:off:stop
So Leute, ich hab's Dank Eurer Hilfe hingekriegt!
Auch wenn in den sichtbar gemachten Registern kein "off"-Wert zu finden war, funktionierte die Umprogrammierung des internen Tasters mit dem Befehl:
set Markise regSet lgOffLevel 3 self01
set Markise regSet shOffLevel 3 self01
Vielen Dank für Euren Support!
VG,
al